Devil
Mitglied
Hallo zusammen,
wie ja hier schon zu lesen war, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht ein mitten auf dem Teich stehengebliebenes Boot ohne eigenen Schwimmeinsatz wieder ans Ufer zu holen .
Dank @yoshi habe ich auf der Seite der-frickler.net einen tollen Entwurf gefunden.
Einen Motor und eine RX/TX Einheit vom LRP 1/10 MT hatte ich eh noch hier rumliegen.
Dazu einige 3S Gensace mit 2200 mAh von meinem geerdetem Minititan.
Eine Butterbrotsdose und ein paar Schwimmnudeln waren auch kein Problem, ein Servo mit grossem Drehwinkel hatte ich nicht.
Die Idee war eigentlich den Motor auf dem Servo zu montieren und um annähernd 360 Grad drehen zu können.
Diese Idee habe ich wieder verworfen und mich für ein 270 Grad Servo von Levan-Soul entschieden.
Dafür sollte dann der Motor vom Minititan den Rückwärtsgang lernen .
Dazu habe ich mir auf einen Tip hin einen 3D-fähigen Hobbywing Regler bei HK bestellt, er sollte den MT-Motor befeuern.
Das sah dann im ersten Ausbauschritt so aus:
Erinnert mich irgendwie an einen Raketenwerfer
Geworfen hat das Ding tatsächlich, allerdings nur immer wieder die von mir auf die Welle geklebten Propeller .
Also musste eine gescheite Befestigung her, in der Bucht bin ich fündig geworden und habe mir einen Spinner für 3,17 mm Wellen bestellt.
Da passen die 3D Propeller 6x3" 5/6mm bestens drauf und sitzen ohne jeglichen Adapterring bombenfest.
Medium 7509 anzeigen
Ein erster Versuch in einer kleinen Plastikwanne hat schnell gezeigt das der Regler doch nicht so toll für das Boot ist.
Vorwärts und rückwärts drehen war kein Problem, allerdings mehr oder weniger digital.
Vielleicht hätte ich da jetzt im Regler was programmieren können, aber warum nicht auf bewährtes zurückgreifen ?
Hab nen Sender und Empfänger von nem Monstertruck, also her mit dem Autoregler mit dem man butterweich fahren kann
Vorteil dabei: Ich habe sogar nen Einschalter am Boot .
Medium 7507 anzeigen
Alles mal fix zusammengebaut und ab zu nem Teich um Fahrtüchtigkeit zu testen.
Das Video ist leider von recht schlechter Qualität, die nächsten werden besser.
Wendigkeit und Vortrieb waren schonmal sehr zufriedenstellend, allerdings lag mir der Kahn hinten etwas zu tief.
Daher habe ich auch vor die Butterbrotsdose noch quer ein Stück Schwimmnudel eingepflanzt.
Das ganze wird jetzt grad verklebt und abgedichtet, dann werde ich nochmal testen und auch das kleine LRP-Boot mal "retten" .
Medium 7510 anzeigenMedium 7511 anzeigen
Wenn das Wetter es zulässt gibt es am Wochenende das Video der fertigen Version.
LG,Micha
wie ja hier schon zu lesen war, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht ein mitten auf dem Teich stehengebliebenes Boot ohne eigenen Schwimmeinsatz wieder ans Ufer zu holen .
Dank @yoshi habe ich auf der Seite der-frickler.net einen tollen Entwurf gefunden.
Einen Motor und eine RX/TX Einheit vom LRP 1/10 MT hatte ich eh noch hier rumliegen.
Dazu einige 3S Gensace mit 2200 mAh von meinem geerdetem Minititan.
Eine Butterbrotsdose und ein paar Schwimmnudeln waren auch kein Problem, ein Servo mit grossem Drehwinkel hatte ich nicht.
Die Idee war eigentlich den Motor auf dem Servo zu montieren und um annähernd 360 Grad drehen zu können.
Diese Idee habe ich wieder verworfen und mich für ein 270 Grad Servo von Levan-Soul entschieden.
Dafür sollte dann der Motor vom Minititan den Rückwärtsgang lernen .
Dazu habe ich mir auf einen Tip hin einen 3D-fähigen Hobbywing Regler bei HK bestellt, er sollte den MT-Motor befeuern.
Das sah dann im ersten Ausbauschritt so aus:
Erinnert mich irgendwie an einen Raketenwerfer
Geworfen hat das Ding tatsächlich, allerdings nur immer wieder die von mir auf die Welle geklebten Propeller .
Also musste eine gescheite Befestigung her, in der Bucht bin ich fündig geworden und habe mir einen Spinner für 3,17 mm Wellen bestellt.
Da passen die 3D Propeller 6x3" 5/6mm bestens drauf und sitzen ohne jeglichen Adapterring bombenfest.
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Ein erster Versuch in einer kleinen Plastikwanne hat schnell gezeigt das der Regler doch nicht so toll für das Boot ist.
Vorwärts und rückwärts drehen war kein Problem, allerdings mehr oder weniger digital.
Vielleicht hätte ich da jetzt im Regler was programmieren können, aber warum nicht auf bewährtes zurückgreifen ?
Hab nen Sender und Empfänger von nem Monstertruck, also her mit dem Autoregler mit dem man butterweich fahren kann
Vorteil dabei: Ich habe sogar nen Einschalter am Boot .
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Alles mal fix zusammengebaut und ab zu nem Teich um Fahrtüchtigkeit zu testen.
Das Video ist leider von recht schlechter Qualität, die nächsten werden besser.
Wendigkeit und Vortrieb waren schonmal sehr zufriedenstellend, allerdings lag mir der Kahn hinten etwas zu tief.
Daher habe ich auch vor die Butterbrotsdose noch quer ein Stück Schwimmnudel eingepflanzt.
Das ganze wird jetzt grad verklebt und abgedichtet, dann werde ich nochmal testen und auch das kleine LRP-Boot mal "retten" .
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Wenn das Wetter es zulässt gibt es am Wochenende das Video der fertigen Version.
LG,Micha