DerTechniker
Neuer Benutzer
Hallo allerseits,
zuerst hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Abteilung gelandet bin. Es geht hier ja um Problembehandlung. Ich hoffe, dass der Titel jetzt auch nicht allzu verkehrt ist.
Ich habe mich vor kurzem entschieden mir etwas Zeit für den RC Bereich zu nehmen und bin gerade dabei ein Formel 1 Wagen zu bauen. (https://www.thingiverse.com/thing:1193309)
Neben dem Zusammenbau der 3D gedruckten Teilen, habe ich nun auch versucht die Elektronik mal Probeweise zum laufen zu bekommen, was mit bis jetzt leider nur bedingt gelungen ist.
Zunächst komme ich kurz zu meinen paar Bauteilen. Die Fernbedienung ist eine Flysky FS-GT3B mit dem FS-GR3E receiver.
Der Servo für die Lenkung ist ein MG90s.
Der ESC ist ein 60A Brushed ESC. Und der Motor ein 540er Brushed Motor mit 35T glaube ich.
(https://de.banggood.com/540-Motor-6....html?rmmds=myorder&ID=45600&cur_warehouse=CN)
So, nun aber zur Fehlerbeschreibung:
Mein Problem ist einfach, dass sich in keinem Falle der Motor dreht. Der Servo für die Lenkung funktioniert und ist über die Fernbedienung steuerbar.
Das einzige, was von dem Motor beim einschalten kommt ist ein kurzes Piepen, dass der ESC wahrscheinlich eingeschaltet wurde.
Der Motor dreht aber, wenn ich ihn direkt mit dem Akku verbinde.
Meine Versuche:
Ansteuerung des ESCs mit einem Arduino --> ohne Erfolg
Mit hilfe eines Oszilloskopes geguckt, ob der Flysky receiver bei dem "S" Pin neben "+" unb "-" ein Signal ausgibt --> kein Signal messbar
(Ich gehe davon aus, dass man dort irgendeine Art von PWM-Signal sehen sollte?)
Ewiges rumgooglen im Internet in deutschen und englischen Foren. --> ohne Erfolg
Und das Teil muss man soweit ich weiß auch nicht kallibrieren...
Kann mir noch irgendwer weiterhelfen? Sonst muss ich die Teile wohl tauschen und gucken, woran es liegt. Hinter mir liegen jetzt 5 Stunden erfolglose Fehlersuche, was mich etwas wütend macht.
Auch weil ich das Gefühl habe irgendwas wichtiges vergessen zu haben...
zuerst hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Abteilung gelandet bin. Es geht hier ja um Problembehandlung. Ich hoffe, dass der Titel jetzt auch nicht allzu verkehrt ist.
Ich habe mich vor kurzem entschieden mir etwas Zeit für den RC Bereich zu nehmen und bin gerade dabei ein Formel 1 Wagen zu bauen. (https://www.thingiverse.com/thing:1193309)
Neben dem Zusammenbau der 3D gedruckten Teilen, habe ich nun auch versucht die Elektronik mal Probeweise zum laufen zu bekommen, was mit bis jetzt leider nur bedingt gelungen ist.
Zunächst komme ich kurz zu meinen paar Bauteilen. Die Fernbedienung ist eine Flysky FS-GT3B mit dem FS-GR3E receiver.
Der Servo für die Lenkung ist ein MG90s.
Der ESC ist ein 60A Brushed ESC. Und der Motor ein 540er Brushed Motor mit 35T glaube ich.
(https://de.banggood.com/540-Motor-6....html?rmmds=myorder&ID=45600&cur_warehouse=CN)
So, nun aber zur Fehlerbeschreibung:
Mein Problem ist einfach, dass sich in keinem Falle der Motor dreht. Der Servo für die Lenkung funktioniert und ist über die Fernbedienung steuerbar.
Das einzige, was von dem Motor beim einschalten kommt ist ein kurzes Piepen, dass der ESC wahrscheinlich eingeschaltet wurde.
Der Motor dreht aber, wenn ich ihn direkt mit dem Akku verbinde.
Meine Versuche:
Ansteuerung des ESCs mit einem Arduino --> ohne Erfolg
Mit hilfe eines Oszilloskopes geguckt, ob der Flysky receiver bei dem "S" Pin neben "+" unb "-" ein Signal ausgibt --> kein Signal messbar
(Ich gehe davon aus, dass man dort irgendeine Art von PWM-Signal sehen sollte?)
Ewiges rumgooglen im Internet in deutschen und englischen Foren. --> ohne Erfolg
Und das Teil muss man soweit ich weiß auch nicht kallibrieren...
Kann mir noch irgendwer weiterhelfen? Sonst muss ich die Teile wohl tauschen und gucken, woran es liegt. Hinter mir liegen jetzt 5 Stunden erfolglose Fehlersuche, was mich etwas wütend macht.
Auch weil ich das Gefühl habe irgendwas wichtiges vergessen zu haben...