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Projekt ESP32 Arduino RC Sound und Licht Controller

kiteklaus

Mitglied
Zu spät, der Trailer ist ja schon fertig. Rutschkupplung ist das nicht wirklich, im Getriebe sind Zahnstangen angesetzt die über eine Federung dann ausrasten wenn ein Anschlag erreicht ist, das hört sich nicht nur nicht schön an sondern ist auf Dauer auch nicht gut für die Teile.
 

kiteklaus

Mitglied
Da hatte auch mal einer hier im Forum ein Video eingestellt wo er seinen Trailer an einem King Hauler unter einem Tisch fahren lässt und zeigt dabei das an und abkoppeln des Trailers. Da hört man auch gut das Geräusch das die überrastenden Zahnstangen machen. Leider finde ich das gerade nicht wieder...
 

Amaral

Mitglied
Hi all :) Sorry for English but Im Pole and dont know German.

I have problem with this board. I bought PCB from PCBWAY, soldered all components and flashed ESP32 with Arduino IDE.

After powering on, speaker popping. No sound.

Do you have any ideas whats wrong?

 

Grayling

Mitglied
Hey!
First of all, I want to say what a fantastic job Matrin has put into this project.
My question is, can you make OTA work?
I have tried without success. But I'm a beginner
Mvh åke from sweden
 
After powering on, speaker popping. No sound.
Sounds like a supply issue, causing a continuous ESP32 reboot. Your wires may be too thin, have bad contact or your battery is too weak.
Please wire it according to (page 7):

First of all, I want to say what a fantastic job Matrin has put into this project.
Thank you
I tried it, but it takes too much resources. Not really an issue in my eyes.
 

Amaral

Mitglied
Sounds like a supply issue, causing a continuous ESP32 reboot. Your wires may be too thin, have bad contact or your battery is too weak.
Please wire it according to (page 7):
I checked all soldering points. Battery is good. Lipo 3s is charged. ESP32 flashed. Still same problem.
 
Hi All, non German speaking Aussie here ..
I recently got my HG P407 project out of storage and on the stage of installing the * excellent * ESP32 sound unit.
I'm only using v4.9 via PWM and would like to stick with it as I have many adjustments and sound files (mostly Toyota).

With the stock ESC set in crawler mode and running from board pin 33, the software gets stuck in drive mode 2 or 4 (usually 4) after I apply brakes.
There is no way to get it back to any other mode except reset the ESP32.
The serial monitor shows the current throttle changing with radio input, but mapped throttle and current speed stay fixed (probably due to drivestate 2 or 4).
eg.
DriveState 4 (stays fixed)
Pulse 0 (changes with radio input)
escPulse 1 (stays fixed)
escPulseMin 1052
escPulseMax 2052
brakeRampRate 1 (changes with radio input)
currentSpeed 7 (stays fixed)

Is this a known problem with this release?
Regards
Dave
 
Zuletzt bearbeitet:
Welcome to the forum!
I'm only using v4.9 via PWM and would like to stick with it as I have many adjustments and sound files (mostly Toyota).
You can also use older sound files with the recent version, I don't recommend to use such old firmware versions.
I never had this problem
pulseWidth[0] is for the steering, not for the throttle. Note, that [x] has changed in recent versions, it is now equal to the CH number. Channel mapping see:
 
Thanks for the welcome :)

I've been trying to get v6.6 running, but it's so different to 4.9 and I'm struggling.
(In the past I knew 4.9 well enough to start making my own mods).
How do I turn off the indicator / hazard sound ???
Is there a better way to create new vehicle.h files without using Wordpad?
 
[QUOTE = "BAXL, post: 300533, member: 4"]
Hi all should we split the English conversation into an own threat? I´m not shure if every guest in our community understand English. I see that you're all trying to keep an easy wording but that's what I feel.
[/ QUOTE]

I'm easy either way.
Your English is far better than my Deutsch :p
 

BAXL

Admin
Mitarbeiter
[QUOTE = "BAXL, post: 300533, member: 4"]
Hi all should we split the English conversation into an own threat? I´m not shure if every guest in our community understand English. I see that you're all trying to keep an easy wording but that's what I feel.
[/ QUOTE]

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Your English is far better than my Deutsch :p
In Germany we would say „Thank you for the flowers“. But really only because I understood those stuff that doesn’t means automatically that all the others also will understand it. :)
 

Onkel_Tom

Mitglied
Ich mal wieder...
Hey Martin,
Habe (wie nicht anders zu erwarten) noch immer meine Probleme mit dem Arduino. Liegt aber eindeutig an mir.
Folgendes Szenario liegt hier vor.
Ich schaffe es das Fahrzeug auszuwählen
20210301_225417.jpg
Da war aber von vorn herein auch der DefenderTd5.h auskommentiert...
Den hab ich natürlich raus genommen mit // vorangestellt.

Dann habe ich bei adjustmentsRemote.h die FLYSKY_FS_I6X auskommentiert. Hab zwar eine DUMBORC hier mit 6 Kanälen, aber ich wüsste nicht wie ich die einbinden könnte.
20210301_230929.jpg20210301_230945.jpg
Ich hoffe das es mit den Kanälen soweit stimmt...
Würde da sonst noch das Horn mit reinnehmen und wenn möglich würde ich gern noch einen Kanal mit reinnehmen von der Winde. Geht das auf einem Proportionalkanal das dort z.B. das Motorengeräusch mit etwas angehobener Drehzahl als Dauerdrehzahl läuft?
Der KAT hat ja für Winde etc einen Nebenstellenantrieb und dafür wird per "Handgas" die Drehzahl auf ca 1300 U/min angehoben. Ca hälfte des normalen Drehzahlbereichs.
Bei adjustmentESC.h bin ich dann aber schon wieder mit meinem Latein am Ende... Ich hab beim KAT den 1060er Hobbywing mit einem 370er mit Untersetzungsgetriebe, nur ein Gang. Dafür habe ich bei adjustmentTransmission.h VIRTUAL_3_SPEED auskommentiert. Hoffe an der richtigen Stelle, würde bei mir auf dem 4. Kanal der Funke liegen. (3 Stufenschalter, fürs Getriebe vom Schweinetruck). Der ist dann am Arduino auf den Kanal 2 gesteckt.
Shaker hab ich gar nichts auskommentiert, ist keiner vorhanden. Da schmeisst er mir aber gerade einen Fehler raus
20210301_225728.jpg
adjustmentsLights und Servos hab ich nichts gemacht...

20210301_225351.jpg
So sieht die ganze Verkabelung derzeit aus. Empfänger mit den Ch Plätzen vom Arduino verbunden. Lenkung auf Ch1, Getriebe auf 2 und Gas auf 3. Der ESC ist mit ESC vom Board verbunden.
Sehe ich doch richtig das bei PWM das Lenkservo am Board durchgeschleift wird?!16146378329278258958052471067295.jpg

Wenn bloß mein English nicht so eingerostet wäre...
 
More testing of v6.6 is bringing up some errors on some of the vehicle.h files.
Many of them are missing the trailer coupling data eg V8 Mustang etc.
Do they require a type of dummy sound file like some of the others sound types?
EDIT: I copied the coupling sounds text over from one of the working truck .h files into the V8 Mustang file, compiled ok.

Next question - how do I get full brake force (via pin33) ??
Ideally I'd want a limited reverse speed but full brake application for those emergency moments.
 
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