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Baubericht 500er-Quad-Heli-Copter-Neubau

airjo

Mitglied
moin
so Mad Max - ähnlich - aber and dem
Vogel rostet nix!!
Plane so in der Richtung weiter:
Haube lackieren usw ....
Habe Problem mit der Richtungs-
erkennung !? Siehe Gegenlicht!!
würde rot - grün - LED einbauen-
Blinkmodus eventl. im Dauerbetrieb
mit eigenem kleinen Lipo dafür und
- oder über NASA - X1 / X2 steuern
habe noch zwei Schalter - Kanäle
frei, da kein Gimbal??
bitte mal um Vorschläge!?

Bauwettbewerb -? Ist der noch aktiv ? - wenn - dann no Chance;)
Aha - musste mich neu orientieren - geht also weiter!!

Gruss Jo
 
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airjo

Mitglied
moin
melde mich mal, nach längerer Pause , zum Thema :
Positionsleuchten:
Das war die Standard-12V-LED-Erstlösung:
IMG_4846.JPG hier im abgedunkelten Raum - oder im
Abendlicht noch ganz gut. Aber an hellen oder sonnigen Tagen,
nicht gut zu sehen.
Dann der Einbau der Power-LED´s - rot/grün:
IMG_4909.JPG und im Video:
Im IPhone -Video nicht so dolle, aber original draussen sehr hell - und gut iss!!

bis dann - Gruß - Jörg I.
 

airjo

Mitglied
moin

hier mein "Eigenbau- Fertig- Endstand" mit ganz guten Flugeigenschaften,
bei ~~28km/h Wind - auch gute Lageerkennung durch die Power-LED.
(Bitte im Vollbild-Modus "HD - 1080P wählen)

bis zum nächsten Projekt

Gruß - Jörg I.
 

BAXL

Admin
Mitarbeiter
Ist n bissl klein, auf meinem Smartphone so groß wie ein Fliegenschiss :)

Bin jetzt extra noch einmal an den PC gegangen, sieht gut aus.
 
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airjo

Mitglied
Es gibt Smartphones, die sind so groß, wie Schaltafeln;)
also Wunschzettel schreiben für´s Christkindl.

Siehe Hinweis : Vollbild-Modus
 

airjo

Mitglied
@Devil
klar, mich nerft dieser riesen schwarze Bildschrirm auch. Bei der IPhone-6er-
Aufnahme habe ich das noch zweihändig gemacht. Linke Hand Handy -
rechte Hand Funke bedient. Deshalb auch die Motiv-Abwanderung!!

Jetzt habe ich mir eine Handy-Halterung an die Fu.-T10J gebastelt.
Oben an den Tragegriff. Dabei ist die Handy-Ausrichtung "Waagerecht"
hoffe, dass dann die schwarzen Balken weg sind.

Das dann auch noch mit dem Futaba-Allwissenden abgstimmt, ob im
"Flugzeugmodus" die Abschaltung : WLAN und Mobile Dienste genügt.

Bis dann - Gruß -Jörg I.
 

airjo

Mitglied
Nabend
Gute Demo- da weis man , was gut wird
Bin bei den nächsten Videos auf dem
richtigen Weg!!
Übrigens, den simplen MovieMaker von
Microsoft kann ich sehr empfehlen - für
Video-Nachbearbeitung - Schneiden,
Musik anhängen usw.

Gruss - Jörg I.
 

airjo

Mitglied
moin
Ich hab´ da einen Verdacht.....

Expertenfrage :

Es geht um die eingebauten BL-Regler bei meinem QuadCopter...

1. zur Zeit - wie gesagt zufriedenstellendes Flugbild ...aaaaaber

2. Beim Aufstoppen aus schnellem Streckenflug oder Rundflug
immer noch A u f s c h a u k e l n , das nach 3 - 4 Ausschlägen
lngsam aufhört (3-4 Sec.)

3. Mein Verdacht geht evtl. in Richtung der eingebauten BL-Regler !
also eingebaut: BL-Regler D-Power-Antares 25A (35A) BEC entfernt.
zur wichtigen Wiederholfrequenz wird nur angegeben hohe Taktfrequenz PWN ??

4. Die Naza-M-Lite /V2 arbeitet mit Regler-Ausgangssignal
400Hz - Wiederholungsrate (lt. techn. Daten)

5. Zu vermuten ist vllt. , dass die Antares-Regler nicht diese hohe
Wiederholrate bringen.

Hätte da einen passenden Regler .....
2-Bulltec-BL-Regler 30A auch NAZA.PNG

Oder auch DJI-Regler ? Wo sind die zu bekommen ?

Aber bitte mal erst eure Meinung dazu !

Danke und Gruß - Jörg I.
 
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BAXL

Admin
Mitarbeiter
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich am Regler liegt oder doch eher an den Regelparametern. Du hast wahrscheinlich Parameter für einen kleineren Copter eingestellt. Das geht, wenn die Masse des Copters nicht allzu hoch ist. Bei schwereren Modellen muß man die Paramter etwas abschwächen, weil es sonst zu dem beobachteten Überschwingen kommt.
 

airjo

Mitglied
@BAXL - moin
Du meinst also die Gain-Werte!?

Dazu - hatte ich in den letzten Wochen u. Monaten viele Empfehlungen
übernommen und eingestellt.
Hatte sogar als Gastflieger bei uns, in Bergede, mein LapTop dabei,
um sofort mehrere Gain´s zu testen - :thumbsdown:
Klar, mit Listen-/Tabellen-Eintragung aller versuchten Werte!!
Daraus ist dann eine 17-zeilige Tabelle geworden. (nix davon gut)
Bis zum letzten Eintrag - alle "default" - Werte wieder übernommen.
OK - bedingt zufriedenstellend - aber siehe vorigen Post #131 !!
...und noch Info:
ESC - FC.PNG und ESC-FC mit Damped Light.PNG
Gruß - Jörg I.
 

airjo

Mitglied
nabend
hatte die BullTec-Regler bestellt.
Jetzt eingebaut, Gas eingelernt (extern) und läuft.
Alle TX-Steuerungen vorher nochmal kalibriert - auch gut!
Gasannahme bei "Werkraum-Probelauf" gut synchron!

Neue Situation: Im Assist- Motoren - Test hörte ich jetzt vom
jeweils angewählten Motor nur noch ein K l i c k und konnte
am Motor mit "Finger-Sensor" - Fühler einen kleinen Ruck bemerken!
Aha, der Motor war gemeint.
Beim späteren Start-Ablauf liefen alle Motoren aber, wie früher,
schön gleichmäßig an - und gut.
Was folgt, ist dann in den nächsten Tagen, der Abflug-Test.....:thumbsup:

Bis dann - Gruß Jörg I.
 
D

Deleted member 13

Gast
Nun Tach auch


Ja so muß dat . Jetzt vergeht nicht mehr so viel Zeit für die Reaktion der FC .


Gruß Franz
 

airjo

Mitglied
nabend
Uuuund ob datt dattt so mussssß:thumbsup:
Da sind hier viele beteilgt - als Tippgeber - Bedenkenträger
und alte Hasen - " Daaass Forum des Jahres ;) "

Gruß Jörg I.
 
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airjo

Mitglied
moin

Nach den erfolgreichen letzten Rundflügen kann ich mir jetzt mal die neue
Kamera drunterschnallen - Rollei AC - 630
Habe den Tarot-Gimbal-Träger in CFK - 1,5mm - Platten nachgebaut.
Bei MHM-Mod.-Bau die Maße vorher mal abgefragt (~ 95x75mm)
bei ~26€ Top-Preis - aber viel zu breit.
IMG_5008.JPG mein Träger hat die Maße 75x55mm
IMG_5024.JPG und wurde so druntergebaut.

Dann, nach dem ersten Testflug neu für mich als "Kamera-Anfänger"

D e r J e l l o - E f f e k t :thumbsdown:

sieh dir das an !?
(Vollbild 1080p deutlich zu sehen)

Zur Zeit arbeite ich dran, um das ruckel- und jello-frei hinzukriegen.
Eine Lösung, wobei die Dämpfergummis strammer auf der Dämpferplatte sitzen,
habe ich erledigt. Dann folgt bei "Flugwetter" deeeer Test.

Plan "B" - Die Kamera zentral in den Schwerpunkt zu setzen - mit Kurzarm-Halterung.
Allerdings Kamera-Blickrichtung dann seitlich raus - ohne Landebeine im Video.

Also testen , probieren.....:thumbsdown:


Bis dann - Gruß Jörg I.
 

Anhänge

AllRadler

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Die Kamera hängt eben zwischen 4 starken "Ventilatoren".

Die FPV-Flieger tackern die Kamera fix an den Rumpf => kein jello, aber ein Video kann man so nicht herzeigen.

Mit Gimbal gibt es mehr oder weniger jello effect
Liegt das Kabel zu Kamera zu weit im Luftstrom, fängt das stabilste Gimbal zu zittern an.
Wertige Gimbals haben die Kabel intern verlegt.

Schüttel mal deinen Kopter (mit Kameragewicht) und schau was die Aufhängung macht.
Die Gummidämpfer verstärken oft mehr als sie wirklich dämpfen.
 

airjo

Mitglied
nabend
richtig -AllRadler- alles richtig -soweit war ich schon - hatte bei früheren Tests...
a) Propeller penibel gewuchtet - b) Kamera mit Träger a1: an Kurzarm fest
unter Akkuplatte geschraubt - a2 : dann mit Langarm, auch fest... immer Vibrationen - Bild unscharf!!

c) den Schüttel-Test (im Werkraum) hatte ich durch, natürlich relativ "gebrauchsnah" wie im Flug eben,
bei laufender Kamera. Also, kein Jello - aber diese Cams wollen keine schnellen Schwenks ...
d.h. Unschärfe und Bildstabi im Grenzgebrauch.

Aber gut, dass du das offen sagst, dass trotz der wertigen Gimbal´s Jello mal da oder da vorkommt.

Glaube auch, dass die Trägheit der gesamten Gimbal-Masse - inklusive Kamera - für weniger Unruhe sorgt.

Ich muss endlich mal raus, damit ich weiter komme - schick endlich brauchbares Wetter;)

bis dann - Gruß Jörg I.
 
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