Soo... Jetzt kann ich auch mal etwas mehr dazu schreiben.
Ich hatte heute morgen eben die restliche Elektronik zusammengepfuscht, um bei den Schwiegereltern was zu tun zu haben. Dort habe ich dann die Einstellungen des CC3D überarbeitet und den Empfänger gebunden. Signale im CC3D und die Regler angelernt. Irgendwann war dann alles startklar, bzw. dann ging das Drama erst mal los.
Erster Test -> Kanäle vertauscht. Also Kanäle im CC3D umgestellt. Zweiter Test -> Was macht das Teil da? Also mal angefangen die Motorleitungen munter zu tauschen, also Drehrichtung der Motoren und von einer Seite auf die andere. Dritter Test -> Ach leck mich doch!
Mal probeweise an der Funke den Lenkkanal reversiert. Vierter Test -> Tada! Nochmal an einem Motor die Drehrichtung getauscht und es ging.
Das Teil schnurrt wunderbar geradeaus. Leichte Abweichungen werden sanft ausgeregelt, starke etwas ruppiger.
Drehen auf der Stelle geht auch, aber ich muss immer minimal Gas geben. Das ist halt eine Frage der Verrechnung der Mischer. Ohne Wert vom Gaskanal hat der Lenkkanal keinen Effekt.
Negativ sind die recht lahmarschige Endgeschwindigkeit und die sehr lauten Fahrgeräusche. Die Endgeschwindigkeit wird sich noch erhöhen, da kommt dann ein 3s Akku zum Einsatz. An den Fahrgeräuschen werde ich aber nichts ändern können. Getriebe und Kette sind halt ziemlich laut. Ein Geräuschmodul ist also über.
Jetzt muss ich die Elektronik noch hübsch ordnen. Danach kann ich mich auf die Optik und eventuelle Sonderfunktionen konzentrieren.